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齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别

添加时间:2014/06/20 页面更新:2024/12/22 关键词:齐哈尔市

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补风机:尤其在多层的地下室(如:--层),越靠下层与外界连通的空气通道越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。

楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀可,所以一般隔或者层做自垂百叶送风。产品详细信息JCYB-A正压计负压计全压计JCYB-A正压计负压计全压计是一种高稳定多功能的测量仪器,齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别适用于kpa以内等各种范围内的气体的全压正压负压和差压及风速风量的测量,是各环境监测站上海雷若煤矿厂实验室医药卫生建筑空调供暖通风无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上本公司生产的皮托管可直读测量流体流速和流量或压力及差压。仪表电池电量图标指示,及环境温度(℃)显示,仪表全数字化设计,仪表不一可调硬件,该仪表齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别还可根椐测定工况存储和查阅万组测量数据。常用技术参数量程~kpa精度5%FS风速7m/s风量5万m/h仪表齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别还带有环境参数设置:可设K:皮托管系数,P:大气密度,F:管道面积,仪表采用电池或在线电源。莱芜钢铁股份有限公司炼钢厂(简称莱钢炼钢厂)有座焦炭机械化石灰竖窑,其中座传统的m竖窑座m改进型石灰竖窑。随着钢产量的大幅递增和“四炉对四机”全连铸生产技术的应用,石灰产质量已不能满足现代转炉炼钢高强度快节奏高质量的生产需要。

~年,借大修之机对座传统石灰竖窑进行高效化技术改造,并改进传统的生产工艺,极大地提高了石灰窑有效利用系数和石灰活性度,取得了良好的效果和经济效益。

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高效石灰煅烧理论研究竖窑有效利用系数和石灰活性度,除了与原燃料的物理和化学性能有关外,齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别还与石灰的煅烧工艺与控制水平密切相关。

CaCO的分解压力与分解温度速度的关系CaCO的分解过程是一个吸热多相反应,齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别的平衡常数表达式为:CaCO(s)=CaO(s)+CO(g)其平衡常数为:Kp=PCO/P式中P—标准大气压。用化学反应等温方程式表示如下:△G=-RTlnKp+RTLnQP=RTlnQP/Kp?式中QP—非平衡时的比例常数。据此创造条件来满足石灰石的煅烧气氛:减少产物WTBZCO气体的压力,采用风机不断抽出窑气混合物,从而使QP降低。根据CaCO的分解反应,CaCO的分解压PCO与分解温度T的关系可用热化学方程式表示如下:lgPCO=-890/T+式中T—分解温度,K。此方程可知,CaCO在一定温度下要对应一定的分解压,并随着温度的升高而升高,而且升高的速率相当快,因此升高温度是加速CaCO化合物分解的有效措施。在实际生产中,石灰在窑炉内煅烧并不是理想状态下,石灰石表层在~℃开始分解,而内层由于分解表层CaO的气孔中充满分解析出的CO,石灰石内层的CO分压比窑气中高,分解温度也相应要高。

因此可通过引风机不断抽出窑气,采取负压操作,加快CaCO的分解速度,可缩短石灰石在窑内烧成带的停留时间。

煅烧工艺对石灰活性度的影响石灰的活性度取决于齐齐哈尔石灰石中速磨正压直吹与负压直吹有什么区别的组织结构,石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。

由图可以看出,随着煅烧时间的延长,石灰的体积密度逐渐增大,从而使石灰气孔率降低,比表面积缩小,CaO晶粒长大,石灰活性降低。石灰石在受热分解时,放出了CO,使石灰的晶粒上出现了空位,CaO晶粒处于不稳定状态,CaO分子比较活泼,因而活性高,这时快速冷却,把石灰这种不稳定的组织结构固定下来,石灰活性会提高。由表可知,石灰石在000~00℃左右的温度下生产的石灰疏松多孔,CaO晶粒高度弥散,排列杂乱且晶格有畸变,使其具有大的比表面积和高的自由能(活性度高)。随着温度的升高,CaO晶体结构不断发育,由杂乱排列逐渐排列紧凑,结构致密,石灰体积收缩,气孔率下降,比表面积降低,石灰活性降低。表石灰的煅烧温度与石灰性质的关系传统石灰竖窑高效化改造提高设备工艺技术性能和自动化控制水平,是优化改进传统石灰生产工艺的前提。

窑衬改造,减少截面,增大高径比传统的机械化竖窑截面大,窑径比小,一般H有效:D内径为~,易造成布料出灰不均,为此进行了设计改造。原炉壳直径不变,加厚窑衬,内径由原来的m减少到m;有效高度由原来的m增加到.2m,使窑径比由原来的提高到,有效容积由原来的m变为m。

风帽及出灰结构创新设计传统机械化石灰窑鼓风系统由高压离心风机和圆柱形风帽组成,气流在窑内的分布趋向于四周炉壁,中间单位面积流量小,加剧了窑壁效应,易发生粘瘤。

图风帽及出灰结构示意图层式风帽出灰漏斗圆盘出灰机竖窑窑衬采用半径大小不同具有三种导向角的层式风帽和容积回转式罗茨风机,使窑体统一截面上气流分布趋于一致。同时将原拖板出灰机改造为圆盘出灰机,并由传统的双层改为单层结构出灰流量调节范围宽,且可调整圆盘出灰机正反转,保证了物料在窑内均匀流动下沉和窑内气流的合理分布。混配设备工艺性能改进原设计混配设备中,石灰石焦炭是靠电磁振动给料机给料,磅秤称量通过溜槽直接进入料车。改为变频控制电极振动给料后,称量后的物料进入中间斗,通过调节中间斗出料口的大小和石灰石焦炭给料速度,保证了焦石混配的均匀性。

电气仪表自动化智能化控制技术的应用控制系统采用西门子可编程控制器进行控制,使现场所有信号(温度压力流量控制)全部进入PLC,按生产工艺流程进行集中监视和控制。同时,上料卷扬主令控制器由传统的LK系列的机械触点式主令改为ZNLK智能主令,形成配套的PLC控制技术,提高了设备运行的可靠率和自动化控制水平。

对窑体上二次风口检修门温度监测点进行了合理配置和优化,在窑体各部位安装个测温点,可显示贮存和打印,随时观察分析窑内各带的温度及变化趋势,有利于对窑况进行有效的控制与调节。增设二次风与引风除尘系统对原座竖窑的台风机和其中台备用风机进行联网改造,将另一台备用风机改为二次风,并与座竖窑联网共用。

石灰煅烧工艺改进与新技术应用.1快烧快冷煅烧工艺的应用传统石灰生产工艺采用“八进八出”进出料制度和废气直排式“正压”控制,窑内物料循环慢,窑内透气性差,造成窑内通风阻力大,石灰石分解压力大,煅烧速度慢。经过试验探索,研究应用浅进浅出快烧快冷石灰煅烧工艺,进出料制度采用周期性上料,周期s,日上石量t,不停风连续作业,每h出灰一次;采用废气调控式“微负压”控制,由~Pa改为-~Pa;煅烧区温度控制在~1℃。发生偏烧时,一是窑内预热带和冷却带两头高,灰温高,出灰量减少,必须减产;二是窑内一边温度高,一边温度低,造成大量的生烧石灰和过烧石灰。根据热电偶的显示温度,发现窑内煅烧带温度偏差大,有偏烧征兆时,及时打开炉内上火慢方向的二次风阀门,通过补偿风量,加速燃烧促其上移,避免偏烧问题的出现。竖窑粘窑预防控制技术的应用石灰窑正常生产条件下,三带位置长期稳定在某一位置,这对稳定炉况提高质量起到较好的作用。为了遏制所挂壁瘤充分熔融长大,通过定期性降料面操作,受到热涨冷缩作用和石料冲刷,定期清理窑壁挂瘤,预防大面积粘瘤。应用效果年月~年月,莱钢炼钢厂先后在原座m石灰窑上进行大修改造,提高了设备工艺控制能力和自动化控制水平,石灰生产的技术经济指标大幅提升,如表所示。表竖窑高效改造前后主要工艺技术指标对比石灰质量的提高,优化了炼钢工艺,吨钢石灰单耗由000年的kg降低到00年的kg,进一步降低了吨钢成本。

焦炭机械化竖窑通过高效化智能化改造,实施快烧石灰煅烧工艺,可大幅提高石灰窑有效利用系数和石灰的活性度。关键字:竖窑耐火材料本公司可根据客户的需求,为客户提供:项目的可行性分析项目论证单机选型设备性能测试料性测定设备安装测试人员培训为用户提供气源供料设备分离除尘设备电控及PLC控制等全套气力输送系统交钥匙工程。气力输送优点:输送管道配置灵活,使工厂生产工艺流程更合理;输送系统完全封闭,粉尘飞扬少,可实现环保要求;运动零部件少,维修保养方便,易于实现自动化;散料输送效率高,降低了包装和装卸运输费用;能避免被输送物料的受潮污损和混入其他杂物,保证了输送质量;在输送过程中可同时实现多种工艺操作过程,如混合粉碎分级干燥冷却除尘等;可将由数点集中的物料送往一处或由一处送往分散的数点,并实现远距离操作;对于化学性质不稳定的物料,可以使用惰性气体输送。C:栓流物料输送速度低于悬浮速度,物料在管道中被脉冲气阀(气刀)气压力切割成栓状,依靠料栓前后的空气静压差作为推动力前进。

稀相中低压气力输送系统利用安装在输送系统起点的风机将高于大气压的正压空气通入供料器装置中,物料从料斗中加入,在重力作用下进入供料器进行定量供料,料和气一起经输送管道输送到终点的分离器或贮仓内,料气分离后,空气经过滤后排入大气。稀相中低真空吸送气力输送系统利用安装在输送系统终点的真空泵抽吸系统内的空气输送管内形成低于大气压的负压气流,物料同大气一起从起点吸嘴进入管道,随着气流输送到终点分离器内,物料颗粒受到重力或离心力作用从气流中分离出来,气体除尘后经离心风机或真空泵排入大气。稀相惰性气体循环气力输送系统物料从料斗中进入旋转供料器,物料在重力作用下由供料器进行定量供料,罗茨鼓风机产生压力气体,以一定的速度把物料输送到指定料库,料气分离气体除尘后进入进气管由鼓风机进气口吸入进行下一次输送循环。高压供料器压送气力输送系统物料从料斗中加入,在加料阀控制作用下进入高压供料器进行定量供料,以双级串联罗茨鼓风机或空压机为气源,产生高压气体,以一定的速度把物料从管道中输送到终点分离器(料仓),料气分离后,气体经过滤除尘后排入大气。密相高压气力输送系统物料从料斗中由进料阀控制加入发送罐(仓泵),空压机产生高压气体,以一定的速度把物料输送到指定料库,料气分离后,气体经除尘后排入大气或接入除尘风网。

电厂正压输送粉煤灰系统锅炉燃烧产生的烟气,经电除尘器过滤除尘,分别产生粗粉煤灰和细粉煤灰,由电场灰斗分别卸入仓泵,在高压气体的作用下,输送到粗灰库和细灰库。电厂粉煤灰分级分选系统在分选离心风机的作用下,粉煤灰经给料器进入输送管道,与负压气流混合进入分选机,分离下来的粗粉煤灰落入粗灰库;细灰被负压气流带入多管收集器,收集下来的细灰经耐磨旋转卸料阀卸入细灰库;含尘气体经布袋除尘器过滤后,由分选离心风机排入烟气道。移动式气力输送系统风机进口产生一定负压力的气体,物料从吸嘴吸入,运送到分离器,物料在重力作用下进入卸料器,在电机带动下均匀供料。上周波兰福特首席工程师来我公司调研冷渣器的使用情况时,给与了高度评价,并做了以下两点点评:)风水联合冷渣器必将退出历史舞台;)在所去过的循环流化床机组中京泰发电现场生产环境。我公司一期工程MW循环流化床机组于年月获得国家发改委核准,月日开工建设,两台机组分别于0年月日月日完成1小时满负荷试运。二循环流化床锅炉使用情况我公司一期工程锅炉为东方锅炉厂自主研发的型号为DG/-型亚临界一次中间再热自然循环单炉膛双烟道汽冷式旋风分离器CFB锅炉。该锅炉自投产以来各项保护和自动投入正常,自动调节品质良好,锅炉主辅机运行稳定,锅炉运行生产指标优良,均符合设计值,整体性能良好,物料平衡床压平衡燃烧放热与汽水吸热点火启动过程中的热平衡打破了MW级CFB锅炉运行不稳定的僵局,截止目前我公司一号锅炉二次启动后连续运行达天,二号锅炉连续运行天,于月日进入供暖期电网调停。下面我通过五个方面(设计优化设备制造安装施工运行调节存在问题)对我公司已投产的两台锅炉做简单的介绍。采用炉内石灰石脱硫系统;采用双烟道烟气挡板调节再热蒸汽温度(建议以后设计采用再热蒸汽旁路调节再热蒸汽温度,其优点是系统简单,成本低,可有效地控制再热蒸汽温度,且调节简单易于维护,可快速响应负荷变化,可在车间做成模块易于现场安装)。

机组投运以来设计优化方面的总体感觉:整体锅炉受热面布置较为合理,在不同负荷运行过程中未发生受热面超温现象,各段受热面出入口温度及压力运行参数与设计相符;锅炉炉墙及汽水管道保温在不同负荷下进行了测试,未发现超温现象,达到有关规程要求。锅炉膨胀系统及炉膛密封设计较为合理,尤其是炉膛分离器以及回料系统及其之间的膨胀和密封未发现任何异常。锅炉浇注料及水冷壁防磨措施设计科学,我公司两台机组锅炉连续运行天天后重点对炉内受热面管子及浇注料区域进行了防磨防爆详细检查,未发现明显磨损和浇注料脱落现象。

(二)设备制造方面锅炉各部件制造质量及精度较高,真正做到了图纸设备及现场实际安装现状相统一和锅炉水压试验及点火一次成功,为我公司缩短工期及降低工程造价提供了有力保障。锅炉配套设备质量均达到了优良水平,如汽水系统配套阀门选型锅炉烟风系统所有补偿器选型等均满足实际使用要求。

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